2015-2019年,青島特殊鋼鐵有限公司(簡(jiǎn)稱青島特鋼)鋼包自開(kāi)率在97.0%~98.0%之間,處于較低水平。為改善鋼包自開(kāi)率,減少不自開(kāi)帶來(lái)的燒氧污染鋼水和安全隱患,進(jìn)行有針對(duì)性研究。
研究表明,鋼包自開(kāi)率偏低的影響因素如下:
(1)鋼包上線溫度,若鋼包上線溫度低,鋼包耐材易吸收鋼水溫度,造成底部鋼水凝結(jié)冷鋼,鋼包自開(kāi)率降低。
(2)鋼水停留時(shí)間,鋼水在鋼包內(nèi)的停留時(shí)間延長(zhǎng),引流砂的受熱就會(huì)很嚴(yán)重,導(dǎo)致引流砂燒結(jié)層也增厚,自動(dòng)開(kāi)澆率降低。鋼包自開(kāi)率會(huì)隨著停留時(shí)間的增加而不斷降低。
(3)引流砂自身性能,青島特鋼所用的鉻質(zhì)引流砂主要由鉻礦砂、石英砂、石墨、碳黑等原料組成,如果引流砂的化學(xué)成分和粒度大小的配合差,鋼水會(huì)滲入引流砂頂端,形成鋼砂混合物,造成燒結(jié)層增厚,導(dǎo)致不自開(kāi)。
(4)水口座磚上部錐形開(kāi)度,開(kāi)澆時(shí),鋼包機(jī)構(gòu)拉開(kāi),通道內(nèi)引流砂自然下落后,由于座磚錐度開(kāi)口較小、燒結(jié)層承受的鋼水靜壓力減小而無(wú)法被壓破自開(kāi)。
(5)鋼水中Mn含量,冶煉高錳鋼時(shí),隨著鋼水中Mn含量的增加,鋼包自開(kāi)率逐步降低,當(dāng)鋼水中的Mn含量>1.0%時(shí),鋼包自開(kāi)率降低至95.1%。主要原因在于Mn合金的加入會(huì)在鋼水中生產(chǎn)MnO,MnO與引流砂中的SiO2反應(yīng)生產(chǎn)低熔點(diǎn)化合物MnO-SiO2,將座磚水口內(nèi)的引流砂黏附在一起,結(jié)殼變厚,嚴(yán)重影響自開(kāi)率。
(6)水口清掃操作原因,鋼包下線后,清理水口和座磚內(nèi)的殘鋼和殘?jiān)绻逑床桓蓛簦蜁?huì)滲入引流砂,使燒結(jié)層增厚,最終不能自動(dòng)開(kāi)澆。
針對(duì)上述影響因素,采取了如下改善鋼包自開(kāi)率的措施
(1)優(yōu)化引流砂的性能,通過(guò)試驗(yàn)不同批次的引流砂,優(yōu)化其潤(rùn)滑劑、燒結(jié)劑、還原劑,對(duì)比使用效果。調(diào)整后的指標(biāo)如表4所示。通過(guò)數(shù)據(jù)可知,在相同工況條件下,C成分的引流砂自開(kāi)率最優(yōu)。
表4 不同成分引流砂自開(kāi)效果
名稱 |
Cr2O3/% |
SiO2/% |
Al2O3/% |
Fe2O3/% |
粒度(0.15-3mm) |
自開(kāi)率 /% |
大范圍 |
≥ 28 |
8~30 |
10~25 |
<22 |
≥ 95 |
|
A |
32.8 |
17.37 |
11.2 |
19.2 |
99.0 |
98.6 |
B |
28.8 |
17.3 |
10.6 |
20.6 |
98.9 |
97.6 |
C |
36.3 |
7.48 |
12.3 |
21.3 |
99.2 |
98.9 |
(2)改良水口座磚錐度,通過(guò)改良,增加水口座磚內(nèi)引流砂體積,確保引流砂的引流效果,同時(shí)減少上水口和座磚間的存鋼回流,有利于水口座磚和上水口清理。
(3)提高鋼包上線溫度,改造烘烤器,由初期的直燃式優(yōu)化為蓄熱式,通過(guò)蓄熱器回收排出煙氣余熱,對(duì)進(jìn)入烘烤器的煤氣進(jìn)行預(yù)熱,提高熱利用效率,可提升鋼包上線溫度50℃以上,確保上線溫度達(dá)到a℃。
(4)縮短鋼水的停留時(shí)間,通過(guò)提升轉(zhuǎn)爐出鋼溫度,提高鋼水進(jìn)LF爐進(jìn)站溫度,縮短LF爐冶煉周期。調(diào)整行車速度,優(yōu)化物流協(xié)作,節(jié)省物流運(yùn)作時(shí)間。
(5)針對(duì)高錳鋼的特性,在設(shè)計(jì)高錳鋼專用引流劑時(shí),降低硅含量10%以上,以確保引流砂對(duì)鋼液的適應(yīng)性,提高自開(kāi)率。
(6)加強(qiáng)水口清掃的標(biāo)準(zhǔn)化操作,確保上水口和座磚連接處、座磚表面、水口座磚通道繼續(xù)清掃干凈。
此外,在轉(zhuǎn)爐出鋼、引流砂加入、連鑄開(kāi)澆技術(shù)方面注意相關(guān)事項(xiàng),也可以提高開(kāi)澆率。
綜上,通過(guò)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)采取有效措施,青島特鋼鋼包自開(kāi)率從97.5%逐步提升至99.0%以上,最高可達(dá)99.5%,有效降低了燒氧職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,減少和避免了斷澆脫節(jié)事故,提高了安全性及鑄坯質(zhì)量。(摘編自《冶金管理》2023,№18,作者:徐春龍 等)