【中國耐火材料網】
2004—2008年,新密市加大了大氣環境質量綜合整治,強化耐火材料行業的環境整治力度,關閉了數百家小耐材、小煅燒企業。拆除、改造了以煤為直接燃料的倒焰窯、隧道窯、梭式窯、推板窯、豎窯等,完成了由以煤為直接燃料的耐火材料生產,向使用煤制氣清潔燃料的耐火材料生產的過渡,之后,又完成了以天然氣清潔燃料的生產過渡。盡管前兩個階段窯爐進行了燃煤改燃氣技術改造,起到一定的減排效果,多數的窯爐注意了環保,但沒有很好考慮節能。加上企業觀念滯后,也沒有考慮以品種為配套的企業集約化生產經營,致使窯爐節能工作還面臨許多問題,主要集中在:隧道窯多數將直接燃煤改造為燃氣,沒有采取加強窯體保溫、增加余熱利用裝置,實際的節能和減排效果依然不明顯;設備、企業條件自身技術落后,固有的設計缺陷即使經過改造也無法根本解決;多、小、散的分散生產經營,資金無法保障,節能措施不力,加之隧道窯為連續式生產設備,與倒焰窯間歇生產相比,產能大、噸磚能耗低、節能效果顯著。但企業在品種規模小、承接的耐火材料不滿足大批量生產條件的情況下,投資建設隧道窯,使企業產能放大,由于實際合同產量小,隧道窯卻只能開開停停,反而要消耗更多的能源,給正常生產造成不便,也導致了資源的浪費。
目前,天然氣價格上漲,市場低迷,為幫助企業節約能源,降低成本,近一年來,新密科工信局、新密港華燃氣有限公司組織同濟大學、新密晟泰公司對新密耐材有代表性的梭式窯、隧道窯和回轉窯進行了熱工性能測試,并進行了節能潛力分析。2013年11月29日,組織有關專家,對該項目進行了評審。項目承擔單位的匯報了熱工性能測試報告,分析了能源效率,指出了能源浪費的癥結,建議了有關節能對策和措施。到會人員認為:該項工作對于新密耐材企業的節能減排工作具有重要意義。采用現場測試和計算,數據真實可信。建議:對報告提出的各項措施應繼續在有關窯爐進一步實施,跟蹤測試、對比,取得經驗后推廣。